淮鋼企業(yè)電爐工序能耗指標處于領(lǐng)先行業(yè)
發(fā)布時間:2022-03-16 16:51:20來源:乾潤鋼球
今年上半年,江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司電爐工序能耗下降至26kgce/t居全國第一;電爐冶煉電耗達101kWh/t較“十五”末下降了約166kWh/t電爐鋼綜合電耗達167kWh/t較“十五”末下降了180.11kWh/t。
淮鋼煉鋼廠70噸超高功率電爐是上個世紀90年代引進的具有當時國際先進水平的生產(chǎn)線?!笆晃濉币詠恚S著時代的發(fā)展,節(jié)能新工藝、新技術(shù)不時涌現(xiàn)。為了進一步做好節(jié)本增效工作,淮鋼公司從工藝改進、節(jié)能技改、管理創(chuàng)新等方面,采取了一系列措施,促進了電爐工序的降本增效。
取得這樣的效果與淮鋼針對電爐工序采取的一系列節(jié)能技術(shù)優(yōu)化和改造密切相關(guān)。自從研發(fā)了鐵水熱裝及相關(guān)技術(shù)在超高功率電爐上的應(yīng)用”這項專利技術(shù)后,淮鋼為進一步挖掘電爐工序節(jié)能的潛力,又對電爐進行了一系列的節(jié)能改造:通過技術(shù)改造,利用更節(jié)電的鋁合金橫臂替換銅鋼復(fù)合橫臂和SVC負荷控制技術(shù),既節(jié)約了電能又保證了電網(wǎng)的平安;通過氧槍技術(shù)改造,使氧氣以集束射流形式噴射,既縮短了冶煉周期,加快了生產(chǎn)節(jié)奏,又提高了氧氣的利用效率,大幅降低電爐冶煉電耗;勝利實施了電爐負能除塵改造項目,解決了除塵問題的同時,利用先進技術(shù)對電爐沉降室和煙道高溫煙氣余熱進行回收,目前正?;厥?.7Mpa1.4Mpa蒸汽約15t/h17t/h以上措施使電爐工序電耗大幅下降的基礎(chǔ)上,2009年以來,淮鋼電爐車間通過工藝改進和操作技能的增強,維持鐵水比和其他條件不變的前提下,不時刷新電爐冶煉電耗的紀錄,電爐電耗最低達84kWh/t居同行業(yè)領(lǐng)先水平。
除了以上的技術(shù)更新和節(jié)能改造,淮鋼還先后投資近億元用于電爐及其他工序的風(fēng)機、水泵電機系統(tǒng)節(jié)能改造,利用蓄熱技術(shù)對原電爐、轉(zhuǎn)爐等工序的烘烤器進行改造,提高了能源的利用效率,降低了能源消耗。